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    談有效降低包裝生酒增氧

    放大字體  縮小字體 發布日期:2013-09-27  來源:青島啤酒(徐州)彭城有限公司  作者:朱永堂
    核心提示:啤酒溶解氧的主要危害:破壞酒花的芳香物質。啤酒中的芳香物質(酒花香氣)會因氧化作用提前消失,并產生嚴重的氧化氣體和其它副產物。產生澀味、苦味以及氧化味。
        核心提示:啤酒溶解氧的主要危害:破壞酒花的芳香物質。啤酒中的芳香物質(酒花香氣)會因氧化作用提前消失,并產生嚴重的氧化氣體和其它副產物。產生澀味、苦味以及氧化味。
    1、序言
        啤酒溶解氧的進入.可形成冷渾濁或永久性的渾濁失光。能增加啤酒的色度。影響感觀指標和視覺沖擊力。.能誘發啤酒在開啟瓶蓋時,產生噴涌現象,并且源源不斷,涌溢不止。
       酒液中氧的含量較高,可誘發雜菌加速繁殖,嚴重降低啤酒質量。
    2、結合公司戰略目標明確要求主品牌目標值增氧小于20PPb,控制范圍小于50PPb。 4月份主品牌合格率小于20PPb合格率13%,標準為50%,低37%。4月份第二品牌合格率小于20PPb合格率為35%,標準為45%,低10%。
    3、對造成灌裝增氧的環節進行排查,采用因果分析的魚刺圖分析如下:
    4、確定影響增氧的關鍵因素為:
       4.1、引酒不規范,造成輸酒管道及酒缸空氣未排凈
       酒缸進酒前用酒水混合液滿缸置換一次,并用CO2吹掃背壓兩次,可以排除殘留空氣。
       4.2、氮氣背壓和二氧化碳背壓存在差異。
    對氮氣與二氧化碳背壓存在差異分析得出結論:3.6萬線二氧化碳比氮氣背壓平均灌裝增氧低20PPb,1.5萬線低50PPb。生產線二氧化碳備壓氮氣備壓差值3.6萬線36PPb、59PPb、23PPb、1.5萬線68PPb、118PPb、50PPb
    生產線
    二氧化碳備壓
    氮氣備壓
    差值
    3.6萬線
    36PPb
    59PPb
    23PPb
    1.5萬線
    68PPb
    118PPb
    50PPb
       4.3、酒機品種更換升降調整頻繁損壞密封圈
    瓶型轉換,裝酒機高度需要調整,從而抽真空系統調整,穩定的抽真空系統調整后發生變化,影響了抽真空效果

       4.4、抽真空凸輪與閥桿間距不檔,造成對啤酒瓶抽真空不徹底。
       4.5、裝酒機一次抽真空,抽真空時間短,瓶中殘留空氣。
       4.6、酒缸水平度對生酒溶解氧的影響
       對3號線60個酒閥進行溶解氧檢測發現,的增氧分布呈現出“半壁江山”的狀態。從1~28和58、29處于酒機的半個圓周,增氧在40PPB以上,而兩外半周則為20~30.對2.0萬線的水平度排查后發現偏差為4毫米,判定酒機的水平度有偏移。造成酒閥增氧控制不均勻。
       4.7、灌裝壓力對溶解氧的影響:測試全天運行中灌裝壓力0.3MPA左右,壓力過高,密封圈受損不利于增氧控制,壓力低不利于灌裝液位的控制,壓力0.3MPA符合0.25~0.4Mpa的工藝要求,引泡良好,可排除瓶頸空氣。

     

    5、針對以上關鍵問題擬采取以下的解決措施:
    序號
    要因
    對策
    目標
    措施
    1
    酒機水平度存在偏差
    排查水平度情況并調整
    水平度偏差在正常范圍,酒閥溶解氧差異降低
    用水平尺測量,調整。
    2
    一次抽真空,瓶中殘留空氣
    提高抽真空度
    減少瓶內空氣量
    延長抽正空時間,延長抽真空軌道
    3
    品種調整頻繁
    減少1.5萬線高低瓶型切換的頻次。
    切換每周小于2次
    做標版將528箱啤放在2.0萬線生產
    4
    氮氣背壓和二氧化碳背壓存在差異
    主品牌全部用二氧化碳背壓
    主品牌二氧化碳背壓100%
    出臺相關規定
    6、具體開展措施實施的情況:
    6.1、酒機水平度存在偏差
    5月20日維修工將酒機旋轉塔進行了一次維修,用水平尺將酒缸找平。
    對2.0萬線的水平度排查后發現偏差為4毫米,調整后調為偏差1毫米(達到允許的偏差范圍)使抽真空度穩定在了-0.088MPa。
    6.2、改造一次抽真空,減少瓶中殘留空氣
    在原抽真空凸輪前方安裝一套打開與關閉凸輪,打開凸輪充CO2,瞬間關閉酒閥,然后再抽真空。同時將酒閥打開開關與閉閥開關之間的距離延長5厘米,由原來的每次抽2~3瓶,改為每次抽5瓶,延長抽真空時間,增加抽真空效果。

     

       
     6.3、減少品種更換,避免造成酒機升降
        由于2.0萬線缺少528標板,488、528瓶型箱酒放在1.5萬線生產,造成1.5萬線頻繁調整酒缸高度。工程部按品管提供的528商標尺寸定做了一套標版。5月底開始在2.0萬線使用,減少1.5萬線酒機高度的調整,抽真空系統的穩定性得以提高。
        6.4、使用二氧化碳背壓
        鑒于對增氧的控制二氧化碳背壓明顯好于氮氣。規定了主品牌生產一律使用二氧化碳背壓。2.0線作為青島品牌的主要生產線,單獨供給二氧化碳的管路。
    7、措施實施后帶來的效果

     
        60個酒閥檢測數據。藍色點為活動前5.6日數據,紅色為活動后5.23日檢測數據。
    從圖上面可以看出,2.0萬線裝酒機經過水平度調整酒閥間波動差異顯著減少,提高了酒閥控制的穩定。
    經過水平度調整酒閥間波動差異顯著減少,提高了酒閥控制的穩定。經過以上將抽真空軌道延長了2個瓶位,2.0萬線酒機已調整水平。(主品牌都在這兩條線生產)這兩個主要措施,主品牌的合格率從4月份13%,提高到5月份的78%。閥墊更換,通過不斷調整增氧較高的閥,也從上月的35%,提高到52%。

     
    8、總結:
        8.1、每天繼續跟蹤檢測,每天檢測3個酒閥,發現溶解氧升高,記錄閥號,通知包裝工藝員和設備員,排查酒閥密封性能和抽真空、排氣系統,及時調整,保證排氣效果。
        8.2、在二氧化碳氣充足的條件下,也使用二氧化碳。
        8.3、盡量減少對裝酒機高度,抽真空系統的改動。
        8.4、用二氧化碳氣吹掃酒缸,排除酒缸內混合氣體。
        8.5、進酒前先開啟真空泵運轉5分鐘后再進酒罐裝。
        8.6、將操作方法在操作和維修SOP中加入。

                                                  版權歸作者所有,轉載請標明作者與來源。
    編輯:foodqa

     
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